優化佳 | 2000-2020.精選案例
山東某石化廠140萬噸/年 MIP-CGP FCCU自適應實時優化系統。優化目標:裝置的經濟效益。變量有第一反應器溫度,第二反應器催化劑儲量, 預提升干氣流量,進料摻渣比,進料溫度,終止劑流量,回煉油比,新催化劑加入流量。通過在線調整這些變量,自動找到變量的最佳匹配。 根據長達7年多的臺帳統計,優化前39個月(3年3個月):總液收 80.0,投運優化48個月(4年): 總液收 81.37,總液收增加 1.37%, 投運4年中多產液態烴、汽柴油5萬噸以上。
江蘇某石化企業2#催化裝置自適應實時優化系統采用相關積分在線優化技術,設計構建了具有5種優化方案,8個優化變量的在線優化系統, 可以根據所選的優化方案,自動在線優化提升管反應器的關鍵操作變量。系統于2016年1月首次投入運行,自動加料系統和在線優化的運行平穩, 通過數據對比分析,總液收和經濟效益均有提高,優化效果明顯。2016年10月15日至20日,該石化廠進行實時優化系統的正式標定。
山東某石化25萬噸重整自適應實時優化系統,于2011年6月投運至今,優化目標:C5+穩定汽油辛烷值收率最大,C7+重餾分汽油辛烷值收率為最大 , C5+穩定汽油收率最大 ,重整裝置總經濟效益最大。優化變量:第一段至第四段反應器溫度,以及在線辛烷值的檢測(在線拉曼光譜儀)。 在該項目中,我們研發出非常可靠的在線拉曼光譜辛烷值和芳烴在線分析儀,直接測量重整反應后的料液組分,指導優化,取得了很好的效果。 該項目在2015年9月通過廠方驗收。